㈠ 發動機皮帶異響的原因
(一)發動機皮帶異響原因
1、錯誤的認識:很多人認為是皮帶太緊或者太松造成,其實這都是表面現象,去調節張緊器根本不能解決本質問題。
2、真正的原因:冬季,轎車的皮帶嘯叫主要是因為天冷,橡膠硬化,失去彈性,張緊輪表面與橡膠表面打滑形成的。所以,不是皮帶松和緊的原因,而是橡膠太硬,摩擦力下降,造成打滑,摩擦造成異響。
(二)發動機異響的害處:
長期處於這種打滑,容易使皮帶和張緊輪磨損,到最後就使皮帶變松,軸承扭曲,像老桑塔納一樣,整個電機都報廢。;
(三)解決方法:
用多元醇溶液塗抹在皮帶表面,並充分滋潤,可減輕皮帶冬季變硬、結冰現象,從而保持一定的彈性,減少打滑現象。新車的話只要塗抹一次就夠了,如果皮帶較老須連續塗3天。
補充:多元醇溶液的配置
甘油溶液或丙二醇溶液:含量在66~77%,越是北方,含量越高,但不能用純甘油,純甘油吸濕性太強,不利於皮帶的長久滋潤,而且純甘油太滑。(甘油、丙二醇試劑。)
如何使用:
1、先診斷是否是皮帶異響:怠速,澆一點溫水在皮帶上(不要太多),如果異響驟然消失即皮帶問題。
2、怠速,用抹布(最好是不掉毛的那種)輕輕按壓皮帶處,盡量擦乾凈。;
3、用小瓶裝好多元醇的溶液(最好是小口瓶,或者直接用塑料針筒),怠速,一滴滴往皮帶上滴滴,大概全部濕潤即可。
4、用干抹布(最好是不掉毛的),淋上充分的溶液,輕輕按壓皮帶處,充分滋潤整個皮帶
㈡ 請問曲軸減震皮帶輪粘附工藝是如何操作的,橡膠材料EPDM,感謝回答!
小排量汽車發動機通常採用橡膠阻尼式曲軸皮帶輪用以曲軸系統的扭轉減震。其減震性能良好、結構簡單、造價低。減震皮帶輪的輪轂和齒環之間通過橡膠的阻尼實現減震效果,輪轂和齒環之間的橡膠連接通常採用硫化或壓裝工藝。橡膠體與齒環和輪轂結合的強度直接決定減震皮帶輪的工作壽命。本文通過實驗方法,闡述了不同的工藝對於橡膠體與齒環和輪轂連接強度的影響.
皮帶輪與EPDM粘合,需要處理金屬骨架,噴砂脫脂後塗抹粘合劑,高溫硫化粘合!!
㈢ 冬天發動機皮帶異響怎麼解決
發動機皮帶異響是由於皮帶在發電梁哪橡機上打滑,皮帶和皮帶輪劇烈摩擦和振動,皮帶松動或老化達到一定頻率引起的。其中,可能導致皮帶鬆弛的因素是皮帶張緊器調整不當或張緊器彈性不足。
此時,應先調整皮帶張緊器的張力,如果不起作用,應更換張緊器。皮帶老化主要是指皮帶在長期使用過程中逐漸變硬,失去彈緩友性,皮帶與皮帶輪之間的摩擦力減小。
因為傳動帶的主要成分是橡膠,特別是在冬季,橡膠會變得又硬又脆,摩擦系數會降低。如果皮帶過度磨損,還會發出「製造」的聲音。這條皮帶是由橡膠製成的。老橡旁化後摩擦力會減小,不能很好的傳遞動力,會打滑。
然後,滑一會兒後,摩擦熱香蕉會變軟,聲音會消失。皮帶不僅驅動發電機,還驅動壓縮機、增壓泵、水泵等附件。循環運行,保證充足的電源、空調和電源。時間長了,皮帶會老化打滑,然後發出吱吱的聲音。